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造成石英砂烘干機(jī)產(chǎn)量低的原因

造成石英砂烘干機(jī)產(chǎn)量低的原因

2017-06-08 Admin 已讀

 石英砂烘干機(jī)

造成石英砂烘干機(jī)產(chǎn)量低的原因

 
  石英砂烘干機(jī)廣泛用于建材、冶金、選礦、化工、水泥等行業(yè),主要用于礦渣、石灰石、粘土、河沙、石英砂等濕性大、比重大的的物料。石英砂烘干機(jī)生產(chǎn)線主要由筒體、引風(fēng)設(shè)備、高速打散設(shè)備、揚(yáng)料板,自清掃裝置、傳動(dòng)裝置,輸送設(shè)備、熱風(fēng)設(shè)備、減速機(jī)、支撐裝置及密封裝置等部件組成。石英砂烘干機(jī)對(duì)物料進(jìn)行烘干,物料初水分一般在25%左右,經(jīng)過一段時(shí)間存放后仍達(dá)15%以上,在長(zhǎng)時(shí)間使用后會(huì)存在產(chǎn)量低、煤耗高、熱效率高、電耗高,出機(jī)水分波動(dòng)大等問題,會(huì)成為制約生產(chǎn)的瓶頸。那么我們應(yīng)該如何進(jìn)行解決呢?
  一、分析原因
  1、放料為溜子式,卡料時(shí)靠人工晃動(dòng)料流忽大忽小,量小的時(shí)候容易空燒,量大的時(shí)候容易跑水分,致使烘干物料出現(xiàn)水分波動(dòng)大。
  2、熱風(fēng)爐為人工手燒爐煤粒度大,燃燒不完全,容易結(jié)焦,加之烘干機(jī)爐頭不嚴(yán),外串火現(xiàn)象引起筒體變形,影響到產(chǎn)量和質(zhì)量的正常發(fā)揮。
  3、石英砂烘干機(jī)烘干筒體配置L型揚(yáng)料板,其機(jī)構(gòu)短小,形式單一,使烘干機(jī)內(nèi)物料存有風(fēng)洞,形不成料幕,熱損失大,烘干效果差。
  二、針對(duì)存在的問題進(jìn)行技術(shù)改造
  1、穩(wěn)定爐溫度,提高石英砂烘干機(jī)烘干熱效率
  將原固定爐排手燒式熱風(fēng)爐改造為噴煤燃燒式熱風(fēng)爐,并加長(zhǎng)加高爐體,使熱風(fēng)爐的容積由原來的47.8m3,擴(kuò)改為57.2m3,確保其熱風(fēng)溫度在800oC-1000oC范圍內(nèi)穩(wěn)定供給。
  2、完善噴煤燃燒系統(tǒng),增加煤破碎
  將原物料破碎至≤1mm后,入儲(chǔ)煤倉,供烘干熱風(fēng)爐使用,儲(chǔ)料倉下設(shè)圓盤給料機(jī),根據(jù)烘干物料的水分來調(diào)節(jié)給煤量,定量向燃燒室噴煤。
  3、穩(wěn)定喂料,增設(shè)圓盤給料機(jī)
  將新添加的圓盤給料機(jī)安裝在濕渣倉下面,使之連續(xù)均勻喂料,取消溜管下料。
  4、加石英砂烘干機(jī)強(qiáng)通風(fēng)和密封
  在石英砂烘干機(jī)尾部出料溜子上增設(shè)翻板閥,以減少冷風(fēng)短路、漏風(fēng)及熱損失現(xiàn)象,將石英砂烘干機(jī)頭部的接觸式密封改為迷宮式密封,消除外串火現(xiàn)象對(duì)筒體的損壞,發(fā)揮熱效率。
  5、合理布置揚(yáng)料板
  ①沿筒體長(zhǎng)度方向相鄰而揚(yáng)料板應(yīng)相互錯(cuò)開,使物料與熱氣流有更多的接觸機(jī)會(huì)。 
 、趽P(yáng)料板安裝不宜太密,否則大塊物料易被卡住。 
  ③在物料干燥區(qū)內(nèi),不安裝揚(yáng)料板,以免灰塵飛揚(yáng),加重環(huán)境污染。
  這就是烘干機(jī)楊料板的設(shè)置方式,烘干機(jī)的楊料板就是這樣來進(jìn)行設(shè)置的,只有設(shè)置好石英砂烘干機(jī)的楊料板,那么設(shè)備才能夠提高時(shí)產(chǎn)量,當(dāng)然,烘干技術(shù)是一個(gè)系統(tǒng)工程,需要從工藝、裝備以及操作管理等方面進(jìn)行技術(shù)投入和完善,才能讓烘干機(jī)更好的進(jìn)行烘干作業(yè)。